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一、二級空壓機工作原理(簡要概括)
1、目前市面上大部分沿用異步電機一級壓縮空壓機,兩點式控制(上、下限壓力控制),或啟停式控制,也就是當壓縮氣體氣缸內壓力達到設定值上限時,空壓機通過本身氣壓或油壓關閉進氣閥,當壓力下降到設定值下限時空壓機打開進氣閥進行吸氣壓縮,重復加載,卸載時對電網供配電設備和空壓機本身都會造成極大的沖擊和損害,尤其是能源的嚴重浪費,在卸載時,主電機轉速下降,軸功率也隨之下降,而永磁變頻空壓機就不會頻繁高低轉速運行,它是以變頻恒壓的方式運行,大大提高了機子的效率,降低了損耗。
2、二級永磁同步壓縮空壓機是空氣經過一級壓縮之后,通過強化噴油冷卻,降低二級吸氣溫度,空氣進行等壓壓縮,降低壓縮功。兩級壓縮采用等壓比來設計級間壓力,故每級壓縮比都要比單級壓縮比降低很多,轉子之間的回流泄露量大大降低了,容積效率和絕熱效率得到了大大提高,相應的提升了壓縮產氣量。在相同的功率下兩級壓縮比單級壓縮產氣量高達15%,可以實現多達15%的節能效果。
■ 普通一級壓縮與永磁二級壓縮空壓機運行數據和節能對比。
例:37kw/50匹空壓機
功率(KW/匹) |
排氣量(立方/分鐘) |
排氣量(立方/小時) |
排氣壓力(公斤) |
備注 |
37/50 |
6.3 |
378 |
8 |
舊款一級壓縮 |
37/50 |
7.6 |
456 |
8 |
新款永磁二級壓縮 |
節能率:7.6-6.3=1.3立方/分鐘,1.3÷7.6(排氣量:立方/分鐘)≈17%,也就是50匹同等匹數二級壓縮永磁變頻空壓機要比舊款一級壓縮能效高出17%以上。加上高效節能永磁電機比普通三相異步電機工作時能效高出7%至8%左右。
總體能效=壓縮機能效17%+電機能效8%=25%
以千瓦每小時計算:(37KW/小時),空壓機在滿負荷運行時
每小時排氣量=6.3(立方/分鐘)×60(分鐘/小時)=378(立方/小時)
每天24小時計算:24(小時)×378(立方/小時)=9072(立方/每天)
每月產氣量:9072(立方/每天)×30(天/每月)=272160(立方/每月)
每月節約能效:272160(立方/每月)×25%(總體能效)=68040(立方/每月)
每月節電小時:68040(立方/每月)÷6.3(立方/分鐘)÷60(分鐘/小時)≈
180(小時)
每月節約電量:180(小時)×37(度/小時)=6660(度)
每月節約電費:6660(度)×0.9(元/度)=5994(元/每月)
每年節約電費:5994(元/每月)×11(月/年)=65934(元/年)
例:75kw/100匹空壓機
功率(KW/匹) |
排氣量(立方/分鐘) |
排氣量(立方/小時) |
排氣壓力(公斤) |
備注 |
75/100 |
12.8 |
768 |
8 |
舊款一級壓縮 |
75/100 |
15.8 |
948 |
8 |
新款永磁二級壓縮 |
節能率:15.8-12.8=3立方/分鐘,3÷15.8(排氣量:立方/分鐘)≈19%,也就是100匹同等匹數二級壓縮永磁變頻空壓機要比舊款一級壓縮能效高出19%以上。加上高效節能永磁電機比普通三相異步電機工作時能效高出7%至8%左右。
總體能效=壓縮機能效19%+電機能效8%=27%
以千瓦每小時計算:(75KW/小時),空壓機在滿負荷運行時
每小時排氣量=12.8(立方/分鐘)×60(分鐘/小時)=768(立方/小時)
每天24小時計算:24(小時)×768(立方/小時)=18432(立方/每天)
每月產氣量:18432(立方/每天)×30(天/每月)=552960(立方/每月)
每月節約能效:552960(立方/每月)×27%(總體能效)=149299(立方/每月)
每月節電小時:149299(立方/每月)÷12.8(立方/分鐘)÷60(分鐘/小時)
≈194(小時)
每月節約電量:194(小時)×75(度/小時)=14550(度)
每月節約電費:14550(度)×0.9(元/度)=13095(元/每月)
每年節約電費:13095(元/每月)×11(每/年)=144045(元/年)
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